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0371-6777 2727在水泥粉磨系統(tǒng)的運轉過程中,若添加的混合材濕度大,黏性較強,在原料給送及預碎后的倉儲過程中中經(jīng)常會發(fā)生堵塞,特別是磨頭倉下料管情況嚴重,極大地影響了粉磨系統(tǒng)效率。因此需要采取有效措施解決這一問題。
解決措施:
1)針對大多數(shù)下料堵塞問題,可在易堵部位加裝振打電動機,電動機與下料管結合部以輸送皮帶制作彈性密封墊片,在保護倉體的情況下確保其有效振打。另外以時間繼電器進行控制,振打時間間隔可任意進行調整。
2)針對磨頭倉勻速定量喂料存在的問題,對下料及均化進行改進。
①在倉底鋼錐體內壁均分、以45°傾角安裝8組梯形均化氣箱,以Φ25mm鋼管為氣箱支管,另以Φ60mm鋼管在倉底鋼錐體周邊加裝環(huán)形輸氣主管道,與氣箱支管連接,氣力環(huán)形管由控制電磁閥和時間繼電器控制,噴吹時間以人工在時間繼電器上進行調節(jié),一般每隔10min噴吹一次,時間為5s。噴吹對倉內物料起到膨松均化作用,以避免物料蓬結。均化氣箱中的濾布兩年更換一次。
②在倉內制作錐形網(wǎng)狀分料振打盤,以3條吊鏈懸掛于倉頂橫梁,分料振打盤分三角形向倉外伸出。環(huán)倉周邊三等分各安裝一臺500W 振打電動機,和倉內分料振打盤相連接,電動機和倉體的結合部位加裝10mm輸送帶密封彈性墊片,確保振打幅度有效。振打電動機采用時間繼電器控制,振打頻率按實際情況設定。分料振打裝置的作用與均化氣箱互為依托,相互補償。
③ 將剛性葉輪給料機改為彈性葉輪給料機,避免卡機情況發(fā)生。傳動電動機減速器更換為變頻調速電動機, 以24A單排傳動鏈進行傳動,調速范圍設在10~50t/min之間,轉速由變頻器進行控制,確保磨頭倉均勻下料。
經(jīng)過上述系統(tǒng)改進,可使給料系統(tǒng)實現(xiàn)勻速、定量給料,噴料問題得到有效解決,磨頭倉堵塞的故障率明顯降低。
礦機專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗,在海內外積累了豐富的實踐經(jīng)驗,工藝和技術成熟,深受廣大客戶的喜愛。